離心噴霧干燥機干燥系統(tǒng)在運行過程的缺陷及改進
離心噴霧干燥機干燥系統(tǒng)在運行過程中在主塔體錐形料倉底部存在死角,塔底出料管線處易產(chǎn)生物料堆積,引起物料板結(jié)、變質(zhì)。原因分析:1、由于出料管10安裝在下錐體1/3處,對于比重較大或含結(jié)晶水的物料,系統(tǒng)負壓不足以將其抽出,致使不斷積聚匯集。2、在下錐體處容易產(chǎn)生旋渦區(qū),物料在此區(qū)域內(nèi)旋轉(zhuǎn)而不能向前移動,^終由于自身重力作用便沉降到錐體底部。
在噴霧干燥機主塔體距離地面5000mm處鉆一個直徑12mm的通孔,然后用氬弧焊焊接一個M8*1.5內(nèi)絲短接,^后將傳感器緊固到短接內(nèi),同時做好二次儀表的安裝與調(diào)試。
通過實施以上具體措施,消除了離心噴霧干燥機干燥系統(tǒng)自身存在的缺陷,提高了生產(chǎn)效率。經(jīng)過一個階段的運行和考證,該套系統(tǒng)在運行性能、產(chǎn)能等方面都有著顯著的提高。既消除了因物料堵塞而造成的異常情況停機,又提高了員工的工作士氣,達到預(yù)想效果。
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由上海歐蒙發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。


